来源: 本站 时间:2021-06-03 11:02:24
记高河能源公司机电系统精益化管理
“自构建‘算账文化’以来,在维修计划申报环节,我们新增了设备维修初步鉴定单,提高旧件利用率,对符合标准的旧件重复利用,做到‘哪坏修哪’,降低维修费用。”高河能源公司机电部副部长张蒙蒙在去机修车间的路上和记者说着。
5月13日下午3点31分,记者来到了高河能源公司机修车间,看到工人师傅们正在忙碌着焊接各种配件。焊接工杨明山告诉记者,“我们是严格按照焊接工艺的要求来进行焊接的,杜绝焊接材料在使用过程中的浪费,碳钢、低合金钢焊条剩余长度不得超过50mm,不锈钢焊条剩余长度不得超过60mm。”“于细微处创造大利益”是机修车间主任刘亮在车间营造的氛围。“仅一项开关的日常检修,通过把淘汰掉的开关,拆机复用里面完好的配件这个举措,以100台计算,一年就能为公司节省5万余元。”刘亮自豪地告诉记者。
机修车间充分发挥员工的优势,坚信“高手在民间”,通过真金白银兑现奖励的方式,激励员工在岗位上出“金点子”,大胆提议,对回收的各类报废设备进行修复再利用,对可再利用的配件进行拆解和拼装,对损坏的电子电路板进行拆件修复,使旧配件、旧设备重新复用,极大提高了设备附件的利用率,节省了费用支出。今年一季度较2020年一季度维修费用减少了228.39万元,大幅下降31.39%。
精益化的本质是降低成本、提高效率、增长效益、持续盈利。高河能源公司机电专业按照“日算账、周算账、月算账”的工作模式,以“过程管控、科技创新、节能降耗、人才培养、管理机制”“五大板块”、“20个项目”来强化全业务、全环节、全过程的精益化管理,持续深挖效益增长点,实现公司利润最大化。
下午5点10分,记者跟随机电部技术员武阳来到主井提升机房,武阳告诉记者,“这是我们对主井提升机进行优化改造后的速度,原来的爬入爬出段提升速度是0.2m/s,现在是0.5m/s,这样的话提升单钩循环时间从92s缩短至90s,每小时可以多提升25吨的原煤,合算到每年可以多提升20万吨的原煤。当然,这是在保障安全的前提下进行的改造。”
不知不觉到了下午6点钟,主井提升机停止了运行,记者看到有师傅走近主井提升机,记者带着疑问上前询问。机运一队检修工郭雄飞告诉记者,“我们现在准备对设备进行错峰检修,每天的检修时间是18点至23点,以前的检修时间是9点至14点,错峰后检修节约了每日电费支出。”
机电部副部长张蒙蒙紧接着告诉记者,“我们对公司机电设备的每日耗电量进行了分析,发现设备耗电量主要集中在4点班和0点班。其中4点班18点—23点,每度电电费是6毛5,峰段和平段电费差是2毛,峰段和谷段电费差是3毛9。根据电费差,我们对机电设备运行进行了调整,在电费高的时间段对设备停运检修,在电费低的时间段让设备正常运转。自3月15日避峰生产以来,每日节约电费约8000元,累计节约电费45万元,实现了效益最大化。另外我们通过山西省电力交易平台,参与电力市场化交易,也争取到优惠电价,节省了电费。与指导电价相比,今年1月份至4月份共计节省电费571万元。”
精益化管理既是细节问题也是战略问题,高河能源公司机电部多措并举推进精益化管理精准实施,把落实精益化管理与矿井长远规划相结合,既提升了经济效益,又提升了安全等无形效益,真正建立了属于高河人的“算账文化”体系,实现了利润最大化。
(文/图 张京 雅男)
责任编辑:李世臣
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