来源: 潞安化工集团网站 时间:2023-11-13 11:42:52
面对高质量发展新方向,王庄煤矿以“降成本、提效率、增效益”作为致胜法宝,以构建“环节最简、系统最优、用人最少、效率最高、效益最佳”的集约高效矿井生产模式,在降本增效的路上走出了属于自己的节奏。
坚持回收复用 做到节约有“道”
如何让威胁矿井安全生产的瓦斯变成清洁的电力,在消除隐患的同时延伸利益链条,并取得巨大的生态价值……走进王庄北栗风井瓦斯发电站,13台600KW低浓度瓦斯发电机组满负荷运行。如今,瓦斯成为了该矿分毫必争的宝贵资源。
瓦斯的高效利用只是该矿在围绕减人提效,降本增效,提效增效工作上的一个缩影,在环境的滋养下,各部门的“金点子”也频频呈现。
王庄煤矿积极推行全员自主创新活动,鼓励个人、团体开展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议,充分挖掘基层中蕴含的巨大潜能,激发了员工在资源利用上的勃勃生机。
坚持系统优化 做到降本有“术”
从设计源头降本。该矿以“六维”设计理念为指导,用最少的进尺、最优的投入,圈定最大的储量,做到现有抽掘采比例、系统配套、成本投入综合的最优,从源头实现采掘系统减面、减人、提效。推行墩柱+柔模、严控留巷顺序开采,在减少巷道掘进工程量、孤岛工作面形成的同时,对瓦斯治理也有很大的好处。
现场数字化管控提升,从定性到定量的管理推进,明确具体施工标准,保证精准动态管控。通过“顶板——瓦斯——地质”、“动压——顶板——瓦斯”两个三位一体的联动机制,提升管理绩效。通过每月初召开计划会,定下个月回采、掘进进度,在区域内各专业超前预判,过程调整,月底进行综合分析研判,通过数字化管控,找到在采掘过程中的问题,激励各科室在帮扶队组上,主动管控作为,提升正规循环作业率。
坚持效率提升 做到增效有“方”
为减少环节冗余,加强过程控制和工序衔接,该矿坚持在优化劳动组织上下功夫,稳步提升作业效率。
9103是孤岛工作面处于9105回采后的动压区,设计长度3500米,动压影响可达到3300米,从掘进到安装,再到回采,巷道存使时间达到7年,造成维护时间长、成本高、安全压力大。面对这一困境,该矿创新采用分段掘进、分段回采,可有效避开动压影响,初步预算材料成本可节约300多万元,以每天5人维护巷道,人工投入可减少3年,大概可节省5000人工。
减人提效不只是缩减人员,更多是做到人岗相宜,优化人员部门配置。为进一步盘活队组人力资源,该矿在综采工作面实现2.0、2.5、3.0生产模式转换,实现生产组织和市场条件紧密结合,提升了集约高效生产水平。下一步,王庄煤矿将坚持算账搞生产、算账搞经营、算账搞投入,从细微着手,从点滴抓起,以实际行动推动企业实现高质量发展。
(文 矫治)
责任编辑:李世臣
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