来源: 潞安化工集团网站 时间:2021-11-22 10:48:39
百万吨级膏体充填开采项目作为一张闪亮的“绿色名片”,是高河能源深入实施创新驱动的生动实践,也是“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的努力探索。
一年来,高河能源完成了集团首个充填开采工作面E1302的充填面回采和收尾工作,通过不断优化调整生产组织、优化升级充填工艺、优化改造隔离工艺,实现从摸索探路到稳定运行,从5天三刀煤一个循环到2天四刀煤一个循环,高效率、高标准、高质量,真正实现了“矸石零排放”“地表零沉降”“水体零破坏”。
以绿色充填谋发展新优势
在“碳达峰、碳中和”的战略背景下,高河能源坚持“绿水青山也是金山银山”的发展理念,把绿色转型低碳发展作为长远大计,在绿色充填开采方面持续发力,致力于走绿色、高效、安全、可持续发展之路。
绿色充填开采是煤炭开采工艺的变革,是将煤矿产生的矸石、电厂废弃物粉煤灰等资源化利用的现代绿色采矿技术。自2020年4月开始,高河能源充填开采系统组织井上下膏体试生产,一直到2021年10月25日,完成E1302充填工作面回采,累计完成157个采充循环,充填推进390米,充填采煤48.8万吨,充填膏体27.7万方,复用矸石37.3万吨。根据地表沉陷观测,目前地面控制效果佳,没有发现裂缝等情况,地面建构筑物得到良好的保护。
2021年4月1日,高河能源宣布成立充填开采专业化队伍,拥有丰富理论知识和充填经验的李双利被任命为充填开采队队长。8个月以来,他带领120名员工不断攻坚克难、优化生产组织、探索最优充填工艺,培养了一个又一个技术尖兵。
刚成立的充填开采队是一个拥有70%新工人的队伍,面对新工艺、新技术,他们手足无措。“为了让新工人快速且牢牢掌握该技术,我们用以‘老’带‘新’、以‘一’带‘多’的方式, 让老员工充分发挥‘传帮带’作用,让新员工不断从实践操作中总结经验,加强个人技能学习。”李双利说。
隔离充填工是该队唯一的工种,每一个人既是隔离工,也是充填工,还是检修工,“一人多岗”的模式不仅使人员分配做到最佳,而且大大提高了工作效率。
膏体是充填最重要的材料,膏体的好坏取决于充填材料配比。为了得到最好的材料配比,膏体充填实验室因此诞生。
“膏体充填实验室是膏体充填站的重要组成部分,实验室的建立,让我们可以实现常用原材料时时检测、检测结果快速获得、膏体料浆分批检测等。还能通过实验室和现场、井上和井下、理论和实际的深入联系和反馈,更好地指导充填配料、服务充填生产。”生产技术部副部长郭子程说。
以技术创新谋竞争新优势
绿色智能、安全高效,已成为矿井可持续发展的时代要求,致力创新驱动、加快转型升级,成为矿业繁荣发展的必然选择。如何进一步提升工作效率,创造更好的成绩?答案不言而喻,就是创新。
高河能源始终积极践行精益思想指导下的“算账”文化,以成本和效率为出发点,在“降”字上下功夫,在“增”字上想办法。
割煤、隔离、充填是充填开采提产达标最重要的组成部分,而堵管和漏浆是充填过程中存在的最大问题。为全面杜绝端头尾隔离漏浆问题,保证充填开采稳步推进,高河能源不断优化隔离工艺,升级隔离体系。
“我们首先加强顶部隔离,对废旧隔离布进行再利用,消除顶板渗水通道,避免了在充填过程中渗水导致的浆体离析;其次加强底部隔离,清除下隔离侧向压力,降低了底隔离渗浆的风险;最后强化角隔离,针对端头尾隔离角进行二次防护。通过这三项隔离优化,形成了凹型隔离防护圈,实现了端头尾隔离‘零漏浆’,全面提升了充填隔离质量。”充填开采队孛一峰说。
隔离布规格的调整是优化隔离工艺、提质增效的举措之一。“我们采用大尺寸隔离布做隔离,有效减少了隔离搭接环节工作量和风筒胶使用量,每组隔离由单班15架提升至25架,隔离组数由最初的12组缩减至8组,单组隔离效率提升66.7%。”李双利说。
为提高月度充填产量,减少单循环用工数,提高充填效率,降低吨煤材料成本投入,2021年6月,生产技术部通过材料革新,将顶板的双层金属网调整为柔性网,不仅取得了较好的护顶效果,而且降低材料成本20.1%,平均每循环用工减少27.5个,效率提升78.6%。
节能降耗、降本增效、充分发挥创新力量,将极大提升降本增效的效果。高河能源一直努力在效率和成本中寻找平衡,不断优化充填体系,加快设备技改、系统升级,实现效益最大化。
以敢闯敢拼谋创新新优势
自党史学习教育开展以来,充填开采队将党史学习教育和落实精益思想指导下的“算账”文化相结合,力促班组核算机制落地。建立“班组创新小组”,制定符合实际的创新奖惩制度等措施,极大地激发了员工参与创新的积极性和主动性。
“付华强式清带器”就是在这样的背景下应运而生。为解决大皮带原有U型清带器容易因中间卡绊煤矸造成清带器失效的弊端,付华强带领班组成员,发挥大家的创造力,创新研制出该装置。
原来,E1302工作面机头尾落差15米,膏体墙在凝固过程中渗出大量水分加上生产过程中设备中的冷却水、喷雾水、底溜水全部汇聚在煤流中,会造成皮带带回煤支起U型清带器进而导致失效,极大地制约了矿井运输系统安全。
“我们利用杠杆原理,通过在原U型清带器转轴连接一个小清带器制作而成,这样不仅可以有效避免U型清带器卡绊煤矸导致的清煤不全现象,而且可以防止煤炭在机尾滚筒积聚,保护运输系统的平稳运行。”充填开采队付华强说。
在绿色充填开采过程中,充填浆体需要在地面进行搅拌配比,通过管路长距离输送至井下充填。长距离的输送,会造成堵管风险。一旦发生堵管,管路浆体会在2个小时后失去流动性,时间越长,解决难度就会越大,我们必须保证在2个小时黄金时间内解决,否则将对充填开采效率造成极大的影响。
该队技术人员变难题为课题,积极研究管路快速疏通装置。“我们在实验中,发现正向冲击疏通法效果不明显,于是我们科学计算压力,在保障安全的前提下,在井下精确布置打压点,创新制作反向打压装置。在经过多次的实验和验证后,该管路快速疏通装置能够在1.5个小时内顺利完成管路疏通工作,应用效果良好,有效保证了充填开采系统的稳定可靠,目前该装置已经申请国家发明专利。”孛一峰说。
除此以外,还有创新尾梁回撤工艺,充分利用力学原理和支架原有结构,科学设置回撤角度,回撤时间从常规的5个循环缩短至3个循环完成回撤,效率提升67%;优化充填支架下隔离板结构,解决了支架滑道开裂导致的下隔离板倒伏问题,避免了支架升井大修,为下一个充填工作面的设备安装赢得了时间。
队组成立以来,充填开采队单循环用工由205工减少为170工,劳动生产效率提升20.6%,班组员工提出合理化建议20条,应用并促进现场改进5处。
(文/图 雷淼淼 连雅男)
责任编辑:李世臣
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