来源: 本站 时间:2018-01-25 16:48:38
“我们现在水力造穴单孔的抽采纯量比普通钻孔的抽采纯量平均要高5.55-7.44倍,控制区域的吨煤瓦斯含量平均是下降1.07立方米每吨每月。”谈到瓦斯抽采新技术——水力冲孔造穴,五阳矿瓦斯抽采科科长王杰峰这样告诉记者。
五阳矿是一座高瓦斯矿井,主采3号煤层,矿井瓦斯治理措施以顺层钻孔预抽煤层瓦斯为主,在日常工作中存在钻孔工程量大、钻孔易塌孔、单孔纯量低等问题,直接导致抽采达标时间长,瓦斯如“猛虎”,严重制约着矿井生产。如何降伏瓦斯,释放生产力?一直以来,五阳人坚持不懈地探索、研究、试验着瓦斯治理新技术、新工艺。2017年7月份,五阳矿组织有关技术人员先后到阳煤、平顶山煤业和淮南等地进行实地调研。9月,在多方调研的基础上,结合多年的水钻释放孔施工经验和煤层实际条件,五阳矿的技术人员发现水力造穴+下筛管技术,能够较好的对煤层进行卸压,增强抽采效果。这一发现使大家为之一振,决定将技术引进来,先进行小范围的试验,看看效果如何。
那么,什么是水力造穴技术呢?五阳矿通风支部书记李思齐给记者作了一个通俗易懂的解释:“水力造穴技术实际上就是用高压水对煤层煤壁进行一个冲刷,可以冲出大量的煤炭,形成一个大的空腔,在地应力的作用下煤体逐渐向空腔移动,形成大量的裂缝,提高煤层的透气性,采取了卸压抽采的模式,对煤层进行卸压,优势就是抽采浓度大,抽采纯量高,能缩短正常抽采的时间。”
技术引进后,考虑到水力造穴+下筛管技术的优势,结合矿井的生产实际,五阳矿首先在7609工作面分三个阶段进行试验,第一阶段在7609切眼回风通道,验证水力造穴+下筛管技术在五阳矿推广使用的可行性、在瓦斯抽采中的高效性;第二阶段在7609切眼,验证水力造穴在已抽区域对活化衰老钻孔的可靠性;第三阶段在7609运输巷,在未抽区域推广水力造穴+下筛管技术,共布置两套钻冲一体化水力造穴设备,同时平行施工,与巷道掘进速度相匹配。在试验过程中,技术人员分别采用了全程水力造穴、20m起间隔水力造穴、30m起间隔水力造穴、5m造穴间距、8m造穴间距等多种不同的造穴基本参数组合,经过多次试验后,最终确定7609工作面水力造穴基本参数为30m起始造穴,8m造穴间距,1m造穴段,造穴出煤量1m³。在具体实施中,以孔间距4m、孔深120m、30m为标准进行首次造穴,造穴间距8m,共布置了12个造穴孔洞,最大限度增加抽采时间,提高抽采效率。而由于该技术是首次引进,在集团范围内试验推广,没有现成的经验可以借鉴,因此,试验过程中,经常会遇到各种困难和问题,王杰峰、李思齐和他们的团队,只能在实践中边试验边摸索边动脑筋,将这些“拦路虎”一个个破解、消除,使技术更加适应五阳矿的生产实际。
从2017年9月份引进该技术,近短短五个月的试验过程中,水力造穴技术取得了明显的效果。五阳矿通风支部书记李思齐给记者作了一个比较:“从试验结果看,水力造穴钻孔与普通钻孔相比,不仅抽采纯量高,为普通孔的5.55-7.44倍,钻孔浓度也明显提升,由活化前的6.3%提升至44%,活化半径为3m。活化后水力造穴钻孔抽采模块抽采效率为普通钻孔抽采模块的5.77倍,理论上可将抽采达标时间缩短至原有的17%。”同时水力造穴钻孔造穴直径大,抽采半径大,能够对煤层全厚度卸压增透,具备抽采全厚煤层瓦斯的能力,解决了目前打钻工艺下部分层位煤层难以抽采的问题。此外,在一个基本抽采单元内,水力造穴钻孔在施工时间、打钻速度与掘进速度匹配、施工成本、抽采效率和现场文明生产方面均好于普通钻孔。
在7609工作面试验成功的基础上,今后五阳矿还将对技术进行进一步的完善和大范围的推广,使之发挥更大作用。
“下一步计划一个是在一级瓦斯管理区的高瓦斯掘进工作面,水力冲孔造穴以后,提高单孔抽采纯量,缩短掘进工作面迎头抽采达标的时间;第二个是在底抽巷穿层钻孔进行水力冲孔造穴,提高抽采效果,缩短抽采达标的时间。”五阳矿瓦斯抽采科科长王杰峰。
(文 丽娟 牛娜)
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