来源: 潞安化工集团网站 时间:2022-06-20 12:01:10
王庄煤矿选煤厂技改提效 发挥源头洁煤作用
随着“能耗双控”政策执行进一步落地,王庄煤矿的年能耗总量及单位产品能耗均提高了约束性指标,选煤厂作为该矿能源消耗关键的部门之一,现在唯一的议题就是向降低能耗、提高能效“请战”。
目标和方向已定,要通过什么手段实现?王庄煤矿选煤厂祭出了“杀手锏”——技改。
至于改什么、怎么改,该矿选煤厂组织厂、车间领导及技术人员,就如何解决煤炭资源最大限度的回收利用展开研究。通过一次次的专题会议、综合分析和测算论证,他们首先向煤泥灰分偏低这一老大难问题发起了挑战。
近年来,该矿选煤厂煤泥水由原煤分级筛筛下煤泥水(0-0.35mm)、浮选尾矿、清扫水三部分组成,煤泥灰分只能控制在29%左右,原煤分级筛筛下煤泥水灰分在15%—18%,较原煤偏低,在与TSS尾煤一同经高频筛脱水后,原设计是按中煤进行处理,导致影响了混煤和喷吹煤的回收率,造成了资源浪费。
“只要认真抓管理,搞创新,把洗选工艺、生产环节研究吃透,通过合理的改造,降低能耗。我们要用悟性做事,把事做精,用先进的洗选工艺,让井下矿工兄弟辛苦挖出来的煤炭产生最大的效益”。该矿选煤厂厂长李雪丁一番朴素的话语,展现了他们对煤炭资源回收率的重视。
创新工作必定不易,深知前路艰辛的技术成员,仍毅然签下了“军令状”。不驰于空想,不骛于虚声,在该矿的大力支持下,一系列技改工作也拉开了序幕,全厂上下闻“令”而动,多次到先进单位对标学习,认真查找选煤工艺和重点消耗中存在的差距与不足,通过反复沟通修改之后,最终确定了技改方案。
他们按照制定的方案分步骤进行实施,在保证正常洗选的情况下,对清扫水流向进行优化,将原来直接进浓缩池的外围皮带走廊和主厂房清扫水,改至先进411、412加压入料桶和318浅槽稀介桶,实现进一步洗选和回收;同时,对原煤分级筛脱泥水管路加长,经阀门控制后分配至396高频筛进行脱水处理,TSS尾煤排放管路由原来的独立分配改为多向分配,利用阀门调控TSS尾煤及原煤分级筛管路的走向,实现396高频筛单独处理原煤分级筛脱泥水;对原有的0.75mm弧形筛筛篦改为0.5mm,有效减少煤泥量,将筛前给料溜槽与805混煤皮带溜槽进行连接,切断原尾煤排放通道,实现筛前物料可直接进入混煤皮带。经过一系列的技改,在不影响质量的同时,每小时可提高混煤产量10吨,年增产量7万余吨,相比改造之前提高了1.4%,喷吹煤回收率提高0.5%;煤泥灰分由原先29%左右提高至39%左右,煤泥量减少了3%;同时还降低了入浓缩机物料和沉降类药剂的使用量,极大缓解了浓缩机的工作压力。
要想提高煤泥灰分,必须先“啃下”保持水量平衡这一“硬骨头”!王庄煤矿选煤厂调度主任郭志林介绍说:“水平衡是我们改造中遇到的最大难题,我们本着技改不能影响生产的原则,通过对谁流量的反复观测算,对现场管路角度及阀门开度的多次调整,经过全厂员工近两个月的不懈努力,最终实现了水量的平衡”。
“原来我们选煤厂的各主厂房、皮带走廊的清扫水,是直接进入我身后的浓缩池,通过脱水以后按照煤泥进行销售了,这部分水的灰分特别低,如果按照煤泥销售,经济效益是巨大的损失。我们通过改造以后,让这部分水进行浮选再加工,提高它的精煤回收率,降低了煤泥产量,从而提高了经济效益”。看着自己参与的技改成果,该矿选煤厂技术人员张伟自豪的向记者介绍着。
根据规划,该矿选煤厂将继续深入贯彻落实集团制定的《煤炭洗选能耗双控管理办法》和王庄煤矿“11436”对标挖潜工作方案,积极推进智能洗选,加大煤质创效,充分发挥煤炭洗选加工点“石”成金、化“泥”为宝的效能,确保煤炭产品在清洁环保的基础上,提升更高价值、创造更大效益,为潞安化工能耗“双控”目标贡献王庄洗选力量。
(文/图 矫治 张伟 李俊丽 郭志林)
责任编辑:崔婷婷
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