来源: 潞安化工集团网站 时间:2021-12-14 10:13:41
技术创新是驱动企业安全生产、效益增长的强大引擎。常村煤矿全体干部员工围绕“价值成就你我”的企业核心价值观,以“投入产出最优,综合效益最佳”为目标,大力推进全员创新、岗位创新、自主创新,涌现出了一批有创意、敢创新、会创造、能创效的矿山发明家和矿山创新团队。他们以小博大、以新博强,为矿山保安全、促生产、增效益、强发展作出了贡献。
自己动手给风门门框做个“矫正”
风门是矿井通风系统中的重要构筑物,它隔断风流,调节风量,为矿井风流按需分配创造条件,为行人和运输提供方便。
在常村煤矿,由于巷道来压,巷道底鼓、巷帮收敛使得平衡风门门框变形,导致风门开关困难、漏风量大,严重的可能会导致风流短路瓦斯超限的情况发生,以往需要从厂家订购门扇配套的新门框,费工费力又花钱。
能不能自己做矫正装置?说干就干!
该矿通风队立即成立了项目组,以“项目承包”的方式向全队职工招募,通过现场调研,研究出通过机械和火焰混合的矫正方式。对于变形较小的门框,制作机械矫正装置,利用物理外力矫正,变形较大的,先用火焰加热“软化”,再利用矫正装置完成最终矫正。
经过两周多的策划和论证,平衡风门门框矫正装置在大家的不断试验下终于完工。该装置整体由工字钢制作而成,分为“站立式”固定装置和框中间“躺倒”的可移动平台两部分。固定装置是“日”字型窗框样式,为产生物理外力提供保障。“躺”在工字钢拼接平台上的变形门框,被推入固定装置中,随着液压千斤顶的上升,在外力反作用下,对待矫正部位进行机械“矫正”,再利用锤子对细节部分进行调整,就完成了最终的“矫正”手术,变形门框又可以回到工作岗位继续“工作”了。为了避免千斤顶高度不够的情况,固定装置顶部,增加了螺旋杆,大大提高了矫正效率,节省了人工。
这种矫正装置,提高了风门门框的复用率,每年可减少5套新平衡风门的购置,大大节约了“一通三防”专项材料费用。目前该装置已经对1套防火门和2套平衡门完成了矫正,并在2107轨顺和27采区2号回风联巷实施应用,收到了良好的效果。下一步,将在全矿推广应用。
赶走风管“钉子户”滋润钻机“一把手”
长900厘米,重7斤,体积小,方便携带,一枪在手,注油、气水分离全搞定!这个在2102抽采巷“上岗”两个月的多功能小家伙,是常村煤矿综掘一(2)队利用废旧材料自主研发的枪型气水分离注油装置,强大的杂质过滤功能,为风动设备提供更纯净的压风的同时加装的注油室,还实现了多个钻机集中润滑,提高了钻机的润滑效率,延长了设备使用寿命。
这款装置由粗杂质过滤区,水分离区、细杂质过滤区以及注油区组成。压风去除粗杂质后,靠导流板和分离板分离气和水,接着去除少量的铁锈、尘渣等杂质,最后利用“虹吸原理”实现风压注油。值得一提的是,风压注油取代传统油葫芦的润滑方式,能同时润滑多个钻机,避免停机换油,还节省配件费近万元。
日前,随着“枪头”喷出符合润滑要求的油雾时,这款装置完成地面初试,开始进行井下“测试”。经过数次的调整,现在的储水室是之前储水室的3倍,排水时间从之前的5到8分钟一次,缩短至四个小时一次,降低了劳动强度。
过滤“分身” 让1大于3
没想到一个小小的加装改造,收益了如此多好处。
近日,常村煤矿供电队自行设计和焊接了吸水管道过滤装置,作为吸水过滤笼头的“分身”,降低了劳动强度,杜绝了安全隐患,提高了过滤效率,延长了主排水泵使用寿命的同时节约了电费,产生了“1大于3”的效果。
井下主排水系统由水泵、吸水管道和吸水过滤笼头等组成,吸水过滤笼头作为系统的过滤装置,需要及时清理吸附的杂质,否则会降低水泵排水效率。吸水过滤笼头在吸收管路的下端,距离泵房地坪4米左右,由于始终淹没在水中,每次清理都需要3人徒手操作,并用3吨的倒链配合施工,加上在吸水井里作业,存在一定安全隐患。
供电队研究过滤“分身”的设计思路,是让主过滤系统离开吸水井水面。首先,将原有水底的过滤笼头孔径扩大3倍,为辅过滤器,用于过滤杂质占比较小的粗杂质。其次,在离开水面的吸水管路水平位置加装过滤器“分身”,作为主过滤器,过滤杂质中占比最大的细杂质,两台过滤装置同时工作。
“原先3个人4个小时才完成的过滤笼头清理工作,现在1个人3分钟就能轻松搞定,省人工不说,杂质清理更干净,排水效率更高。”供电队生产副队长贾东风说道。目前该队已对5台过滤笼头完成了加装和改造,运行3个月,状况良好。
生产技术管理中心的优化金属网片网孔设计、皮带二队的董建义滚筒轴承集中注油、综采车间的氧气焊割车……如今在常村煤矿,员工精益改善、创新创效蔚然成风,一年来几十项多项精益科技创新成果投入到安全生产之中,这些小小革新、发明、创新让矿山迸发出了大大活力。
(文/图 李晓红)
责任编辑:李世臣
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