来源: 潞安化工集团网站 时间:2021-10-29 14:34:44
寺家庄公司恒定高压封孔技术研制纪实
单孔瓦斯浓度提升3.2倍,单孔日瓦斯抽采量增加3-4立方米,本煤层钻孔封孔技术达到国内先进水平,这些傲人成绩源于寺家庄恒定高压封孔技术的应用,是该公司深入践行精益思想指导下的 “算账文化”取得的又一项重大成果。
钻孔漏气,暗藏着安全漏洞
寺家庄公司是一座典型的高瓦斯突出矿井,抽采钻孔是抽放突出煤层瓦斯,消除煤与瓦斯突出问题的主要手段。
布置在煤巷的本煤层抽放钻孔,存在钻孔跑风漏气现象,这成为瓦斯治理路上的一个顽疾。
“钻孔漏气,负压就提不起来,抽采浓度就上不去,最终影响瓦斯的抽采效率。”探放水队的队长崔宏亮说。
为了切实提高封孔质量,该公司通风部想了不少办法。“一是专门成立了防突小分队,对钻孔的封孔质量进行常态化检查,并在每周的防突例会上通报考核。二是明确责任人,对瓦斯抽采钻孔实施‘一孔一档’。三是改变工艺,打钻和封孔由同一支队伍施工。”通风部副总工程师刘建光介绍说。
虽然使用了不少办法,但钻孔漏气的问题一直没有得到彻底的解决,特别是小煤柱一侧的煤巷,钻孔的漏气比例更高。
该公司通风部部长张长青曾经算了一笔这样的账:2020年,全年顺层钻孔进尺为40.3万米,每个钻孔平均材料成本为4532元,一个钻孔漏气,意味着4532元的材料投入不能达到预期的效果。同样的瓦斯含量,漏气钻孔的抽放时间至少延长半年甚至更长的时间,一方面增加了突出的风险,另一方面加剧了衔接的紧张。
因此,钻孔漏气问题,表面上是一本经济账,背后却隐藏着安全账,发展账。提高封孔质量是瓦斯治理的需要,是安全发展的需要,更是精益思想指导下的“算账文化”的需要。
一块压力表,试验了11次
为实现封孔技术的突破,由通风部技术组和探放水队牵头,联合机运部、封孔泵的生产厂家,围绕钻孔漏气这一技术难题进行合作攻关。
万事开头难。该公司首先从改良压力表入手,这个任务交给了机电副总工程师孙卫杰。
孙卫杰一边完成日常的工作,一边加班加点,加快注浆泵压力表的研制速度。为此,在机运部检修厂房还专门放置了一台封孔注浆泵以及配套装备,借助厂房的有利条件,随时进行试验。
一次次装上,又一次次拆下来。反反复复,仅一块压力表,就让生产厂家前前后后更换了11次,最终才达到满意的效果。
近两个月的时间里,在公司董事长和总工程师的直接关注和推动下,技术攻关小组对封孔设备和工艺进行了上百次试验,对封孔泵的密封结构、排气口径、进排浆总成等16处进行了改良,设备性能大幅提升。
同时,该公司还创造性增加了稳压工序,即在达到封孔标准压力后,保持一定的时间,使浆液能充分的密封封孔段的钻孔裂隙。为此还对专用封孔水泥的配比进行调整,改变了凝固时间,保证在稳压的过程中浆液不凝固,大大提高了封孔的效果。
就这样,一种新的封孔技术——恒定高压封孔技术应运而生。
封一个成一个,有一种厉害叫“带势”
“恒定高压封孔技术,就是将注浆压力提高到2.5-3兆帕并稳定10分钟以上,在持续的高注浆压力作用下,使浆液深入并充填煤体裂隙,有效密封漏气通道,彻底解决钻孔漏气的可能。”该公司总工程师王德振介绍的很专业。
在井上完成了各项调试后,从今年8月份开始,恒定高压封孔技术首先在15115工作面进风巷进行试验。试验钻孔数目为42个,平均单孔浓度较普通封孔工艺提高了320%。
说起新技术带来的变化,大家纷纷拍手称赞。
抽放队员工小王说:“现在两根管出浆,封一个孔的时间缩短了一半。改良后的封孔泵,底座加了两个轮子,就像一台小推车,移动时再也不用上肩抬了,太方便了。”
“封一个成一个,真带势(给力)了,走在巷道里,再也听不到漏气的声音了。”探放水队队长兼党支部书记崔宏亮激动地说。
“以前封孔没有一个固定的标准,封好了没有,心里也没底。现在看看表就行了,看时间,看压力,既容易操作,又方便监管。”通风部党总支书记杜吉峰说。
“之前由于注浆压力低,煤壁裂隙堵不严,漏气现象时有发生。就好比是吹起来的气球扎了一个针眼,现在这个问题彻底解决了。”说起变化,通风部主任工程师王斌宇显得格外激动。
恒定高压封孔技术的运用,有效解决了钻孔漏气严重、抽放效果差的难题,实现了钻孔“从封得住”到“封得严”的本质转变,为提高瓦斯治理水平提供了有力保障。
(文 张建国)
责任编辑:崔婷婷
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