来源: 本站 时间:2020-10-30 10:37:12
五阳煤矿突出效益为中心,坚持全流程精益管控,通过优化源头设计、生产工艺、生产工序、过程管理,全方位提高煤炭资源回收率。
优化设计。该矿为最大限度挖掘矿井资源,在已结采的75采区最南端边角区域优化设计7509工作面,利用采区原有巷道,将原76.2#总回风巷作为7509运输巷使用,并对76.2#区段2#总回风巷出煤系统、辅助系统优化,减少掘进工程量120米,减少过空巷2处,减少掘进成本费用约200万元。7509工作面的圈定预计可多回收原煤约54万吨,产生直接经济效益约2亿元。
优化工艺。该矿通过对综采工作面端头区域支护形式进行优化,把端头网支护规格由原来的10米调整为8米,在节省材料同时,可多放1架煤,一个循环平均增收4吨左右。通过优化综采工作面端头尾施工工艺,提前对端头尾区域进行卧刀拉底,减少端头尾区域底煤丢失,一个面一个循环增收资源回收5.5吨。预计四季度将减少材料费用8800元,多回收煤炭资源2185吨,可直接增加经济效益109.25万元。
优化工序。综采工作面每推进30米,测量一次采高,进行一次探煤厚工作,针对煤层增厚点多轮次顺序放煤,降低端头端尾三角煤损失量。工作面每推进100米,落煤损失由684吨下降到128吨,放顶煤损失由6958吨下降至4347吨,三角底煤损失由8832吨下降至6348吨,煤炭产量增加5651吨,工作面回采率提高至93.88%,超出了集团规定厚煤层综放工作面回采率93%的标准。
优化管理。该矿坚持每回采30米,每30架间探测一次煤厚,精确测算综采工作面每刀原煤产出量,利用皮带秤监控,对实际出煤量进行统计分析,进行奖惩。强化综采工作面架前、架间的浮煤清理和放煤管理,做到架前、架间浮煤每平方米平均厚度不超30毫米,最大限度减少煤炭资源浪费。定期对回采顺槽每50米进行煤质抽样化验,挂牌标注该区域煤质指数,并由调度室统筹做好配采工作,全力提升效益煤种产量和销量。
(文 李晓慧 程志强 李艳杰)
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