来源: 本站 时间:2016-08-17 16:03:45
在降本增效活动中,余吾煤业公司选煤厂通过对动筛车间原煤分级筛进行改造,延长了不锈钢筛板的使用寿命,使筛板的使用量大幅下降,每年可减少200块不锈钢筛板的使用量,仅这一项改造年节约费用约10万元。
该公司选煤厂年设计生产能力600万吨,主要设备全部由国外引进,自动化控制水平高,动筛车间有4台SLV4361型原煤分级筛,用于50-200mm粒度级原煤的筛选。由于筛选原煤时,落差比较大,筛板受毛煤冲击变形、破损严重,使用寿命短,且筛板更换工序繁琐,耗时长。
“由于原煤落差比较大,对筛板冲击比较厉害,造成筛板磨损严重,使用寿命短,针对以上问题,我们组织人员现场进行调研,对落差大,加装了导流板、加装分流板,在分级筛前方加装了缓冲皮,有效缓解了分级筛的磨损,增加了筛板的寿命。”选煤厂动筛车间主任陈东红介绍说。
该公司选煤厂还将不锈钢筛板孔径由50*50mm方孔改造为30*50mm椭圆孔形,避免了原方形孔四角由于应力集中断裂的问题,提高了筛板强度。同时,他们还在原煤分级筛入料点增设了分流器,这样在原煤筛分过程,筛面物料较为均匀,筛面平整,一方面保证了透筛率,另一方面避免了由于振幅不平衡导致弹簧、传动三角带的损耗,确保了原煤分级筛平稳运行。
(文 利军 肖伟)
责任编辑:韩鹏飞
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