来源: 本站 时间:2016-06-15 09:07:16
随着余吾煤业公司井下巷道长度的增加,瓦斯治理成为制约长距离巷道安全高效掘进的瓶颈,为此,该公司通风科通过在井下实践创新,实现了高瓦斯地质条件下超长距离掘进工作面快速掘进。
此前,该公司井下掘进工作面供风采用2*45KW的风机,一用一备,最远供风距离只有1500米,如果要实现超长距离掘进作业,就需要施工辅助进风巷保障长距离巷道掘进的供风量。虽然这样能有效解决供风不足的问题,但是额外施工的辅助进风巷代价太大。针对供风距离不足,该公司通风科通过研究创新,有效地、低成本地解决了这一问题。
该公司通风系统技术人员通过大量的科学测算和井下实践,寻找风机电气负荷和供风量的平衡点,最终将原来的2*45KW风机改为2*55KW风机供风,每个掘进工作面配备4台风机,两用两备。更换风机后,同等条件下风压提升了6.7-13.3%。
但是,巷道沿程风阻力过大的问题依然存在。他们又配套选用了复合材料高强度风筒,较普通风筒的百米风阻下降了30%,漏风率下降了35%,耐压性提升了2000Pa。这些技术的实施,真正实现了低成本超长距离快速掘进。
该公司首先在井下N2103工作面回风顺槽采用了这些新设备、新工艺,掘进过程中减少辅助进风巷、辅助回风巷及联络巷共1300米,节约生产成本1230万元,减少调整通风、供电系统一次,大大降低了超长距离掘进的人力、物力成本。
(文/ 利军 肖伟)
责任编辑:孔静
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