来源: 本站 时间:2019-05-17 15:34:30
常村矿洗煤厂不断强化成本意识和效益意识,积极响应小改小革、技术创新管理机制,自行对浮选机刮泡板进行自动注油改造,经过改造使用之后效果良好,不仅减少了工人的检修工作量,而且提高了该厂的生产效率。
452、453是常村矿洗煤厂的浮选机,是该厂细煤泥的主要洗选设备,该设备的刮泡板是主要负责回收浮选精矿,每台浮选机共八组刮泡板。但该浮选机刮泡板轴承注油位置不合理,存在轴承注油困难的问题,导致轴承经常损坏,且更换轴承时每次都需要动火作业,平均每更换一个轴承需要40分钟,严重影响检修效率和生产时间。
该厂为了解决人工注油存在的实际困难对生产造成的不良影响,经技术人员多次到现场调研,最终决定在每台浮选机加设一台单点注油泵,通过连接多条注油管对浮选机所有刮泡板轴承进行注油,需要注油时只需开泵即可完成轴承注油。具体就是在浮选机合适位置架设一台单点注油泵,引出八根油管到刮泡板轴承处,将原6mm的轴承注油孔扩至10mm,用注油管连接轴承注油孔和单点注油泵,这样在轴承需要注油时只需要开启注油泵便可实现自动注油。这样轴承损坏及换轴承难的问题就迎刃而解了。
自从该厂进行了此项改造之后,452、453两台浮选机刮泡板轴承使用寿命明显增长,不仅减少了检修工作量,增长了生产时间,还提高了浮选精煤产量。而且每月可节约材配5000元,注油工作也可在设备开始时进行,且完成轴承注油仅需10分钟。
(文 付东)
责任编辑:崔婷婷
c7娱乐游戏(中国)有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晋ICP备09009176号
本网站所刊登的各类信息,均为潞安化工集团版权所有,未经协议授权,禁止转载
晋公网安备 14042302000119号 51La