来源: 本站 时间:2018-09-18 18:27:42
郭庄煤业3309切眼位于三采区3#煤层,煤层底板等高线标高为+420~+490m。根据相关资料及地测部探测情况显示, 3309切眼向前掘进坡度达到18-20°。由于160机组的极限爬坡能力为18°。加上顶板淋水较大,若按照正常掘进工序可能导致机组在割煤、出煤过程中,皮带打滑,出煤困难,甚至窝机,严重制约着该公司的采掘衔接。
对此,郭庄煤业经过多次反复实践研究,创新推出大坡度下山掘进工艺改革,即割煤时,只对巷道顶板往下2米进行截割,同时工作面窝头往外4米,留设底煤,留设底煤厚度根据前方坡度情况确定,保证窝头往外4米基本水平;此外由于若巷道施工排距不同,帮部底角锚杆支护时,要随着掘进进度逐渐进行补打,例如当排距为0.6米时,帮锚杆滞后工作面一排,临近工作面第2、3排底板往上第2根锚杆滞后工作面3排进行支护,底角锚杆滞后工作面7排进行支护;此外,由于切眼皮带沿底板安装,坡度较大(18-20°),工作面迎头留设有底煤,所以将机组二运皮带更换为防滑皮带,增大皮带摩擦力,以此确保出煤顺畅。
该工艺的创新推广,可保证机组行走在一个相对较小的坡度上,有效杜绝了各类安全隐患;同时该工艺确保了机组二运的坡度的相对减缓,缩短了出煤时间,每班可完成2排,大大提高了掘进效率;同时,锚杆支护方式及底锚杆滞后规定变更后,有利于现场工人操作,减少材料浪费的同时,降低了岗位工劳动强度,此外该公司采取新工艺掘进后,材料浪费可控制在3000元以内,真正实现了节支降耗。
(文 徐晨阳)
责任编辑:崔婷婷
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