来源: 本站 时间:2017-09-14 14:59:37
余吾煤业公司使用的VLD-1000型千米钻机进口于澳大利亚威力朗沃公司,属于高新设备,配件昂贵,供货周期长,严重制约千米钻机的正常运转,该公司千米钻机队通过前期技术攻关和现场实验,逐步使千米钻机配件走上了国产化的道路,钻进效率有了大幅提高。
改造水循环系统,省时省力。针对VLD-1000型千米钻机在使用过程 中,由于千米钻机水循环系统上管路连接接口多,且接口之间型号兼容性差,该公司千米钻机将原本的铜质Y型过滤器,改造为国产的直通过滤装置,滤网可随时拆卸,随时组装,有效缩短检修时间且替换成本低廉。钻机水泵共有6个阀组,属于易损件,损坏后厂家建议整套更换阀组,更换时,需要将水泵整体拆卸,组装时间长,他们将阀组内弹簧进行国产化改造,只需简单更换弹簧就能解决实际问题,省时省力,节约维护时间。
改造封孔器,实现降本增效。该公司对千米钻机的封孔器进行了改造,原装封孔管为进口铜质DN110mm×6m管材改进为钢制DN108mm×2.5m管材,解决了打钻过程中漏气、漏水的问题,减少了喷孔现象的发生,提高了打钻的成孔率。同时,降本增效显著,进口封孔管1896澳元/根,折合人民币1896×6.53=12381元/根;每孔使用1根,成本为12381元。国产封孔管32元/根;每孔平均使用4根,成本为32×4=128元;每孔平均施工7天,2台钻机每年施工钻孔105个,仅此一项,每年节约成本为:(12381-128)×105≈128.66万元。
自制钻杆打捞“神器”,保证打钻顺畅。该队在打钻时会出现卡钻,抱钻,塌孔这些打钻异常情况,出现这些异常情况后,导致钻杆拉拉不动,转转不动,致使钻杆滞留在钻孔内,耽误进尺,延误瓦斯抽采孔的施工工期。为此,该队对常用钻具打捞工艺进行对比分析,明确了采用套铣打捞工艺的可行性与实用性,根据其工艺施工要求,结合千米钻机钻进系统配套钻具的具体参数,自制了打捞工具,打捞成功率和效率都非常高。
该公司千米钻机队职工积极开动脑筋想办法,发挥聪明才智,为钻机进行多项小改小革,极大地提高了钻机的开机率,让千米钻机发挥了最大的效益。
(文 杨利军 陈晓辉)
责任编辑:郭敏
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