来源: 本站 时间:2017-06-27 10:35:40
在井下松软煤层打钻一直是个难题,打长钻孔更是难上加难,余吾煤业千米钻机队在S5206胶顺2#钻场施工时,通过科学的分析和试验,在松软煤层打钻获得成功,最长钻孔达130余米,钻孔的利用率和瓦斯抽放效果得到显著提高,有力促进了矿井的安全生产。
众所周知,在井下打钻时常常碰见松软煤层,在施工松软煤层时钻孔会塌孔,塌孔严重时就会造成打钻无法进行,造成成孔率低,严重影响瓦斯抽采进度,造成工作面的衔接不连续,所以要找出塌孔的原因和对策才能解决打钻难的问题。
该公司千米钻机队凭借多年的打钻经验,结合井下打钻现场调研情况,对松软煤层的打钻问题进行了认真的分析讨论,最后决定从解决瓦斯顶钻和提高钻孔封孔质量两个方面入手,来彻底解决松软煤层打钻时容易塌孔的难题。
“在松软煤层打钻时,为了防止瓦斯顶钻,我们安排专人实时监控孔口的瓦斯涌出量,并利用瓦斯钻孔临时带抽装置抽放瓦斯。在发现瓦斯浓度高时,我们及时并网增大抽采负压,并放慢打钻速度,待瓦斯数据正常后,再恢复正常的打钻速度,这样就能有效避免瓦斯压力导致抱钻现象的发生。”该公司千米钻机队技术人员杜军介绍道。
与此同时,该公司千米钻机队还采用专用封孔料代替国产普通水泥封孔,并利用成熟的“两堵一注”带压封孔技术进行封孔,让水泥浆尽可能多的充填煤墙裂隙以解决煤墙漏水的难题,提高了钻孔的封孔质量,有效解决了封孔管破碎、松动等问题,从而减少煤墙漏水及塌孔现象,提高成孔率。
该公司千米钻机队有力地通过实践证明,千米钻机能够适应不同条件下的施工,而且可以取得了不错的抽采效果,下一步,他们将继续努力,尽可能在保证设备安全的前提下,延长煤层孔段长度,提升单孔抽采效果,提高千米钻机施工的性价比。
(文/图 杨利军 陈晓辉)
责任编辑:王敏
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