来源: 本站 时间:2016-12-30 10:39:03
今年以来,余吾煤业继续在“瓦斯防治”核心工艺方面深入创新,并取得了显著成效。
今年以来,该公司将N1102综采工作面由双U型通风系统改为“单U+高抽”通风系统,对N1102工作高抽巷高度、泵站泵的带抽数量及不同混合流量值等6个方面,分四个阶段进行了试验应用。截止目前,工作面绝对瓦斯涌出量降低了30%。
同时,该公司成功试验高水速凝材料沿空留巷技术,使N2105工作面实现“Y”型通风。累计节省联络巷工程量1350m,节约掘进费用809.7万元;每个圆班可多出两刀煤,每天多出煤4400吨。这一新型核心工艺使工作面瓦斯浓度和上隅角瓦斯浓度下降40%,工作面瓦斯浓度控制在了0.9左右,上隅角瓦斯浓度下控制在了0.4左右。
开展地面钻井抽采采空区瓦斯试验。在N2015工作面CC-1#、CC-2#抽采井的基础上经过改进,对CC-3#抽采井施工工艺进行了调整。目前CC-3#抽采井已进入正式运行阶段,抽采纯瓦斯流量最大值达到13m3/min,抽采瓦斯浓度最大值达66%,工作面瓦斯浓度下降25%左右,彻底杜绝了工作面瓦斯预警情况的发生。
创新改进了打钻防喷孔装置。针对高瓦斯矿井煤层的瓦斯含量高、压力大,钻孔抽采孔过程中,经常出现喷孔现象。对防喷孔装置进行了改进,设计出兼具抽采能力和缓冲能力的装置,及时抽取钻孔及喷孔释放的瓦斯,进一步提高了瓦斯抽采率。
(文 李宁)
责任编辑:王敏
c7娱乐游戏(中国)有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晋ICP备09009176号
本网站所刊登的各类信息,均为潞安化工集团版权所有,未经协议授权,禁止转载
晋公网安备 14042302000119号 51La